紹興市宋六陵凈水廠給水工程
| 論文類型 | 技術與工程 | 發(fā)表日期 | 2005-06-01 |
| 來源 | 中國水網(wǎng) | ||
| 作者 | 傅阿二 | ||
| 摘要 | 傅阿二 紹興市宋六陵凈水廠 郵編:312071 摘要:介紹宋六陵凈水廠一期40萬m3/d工程系統(tǒng)設計、設備選型情況,通過生產(chǎn)實踐,對系統(tǒng)的缺陷與不足,進行了分析、改進,希望為今后類似水廠的設計、改進提供幫助。 關鍵字:水廠設計 生產(chǎn)運行 缺陷 改進 紹 ... | ||
傅阿二
紹興市宋六陵凈水廠 郵編:312071
摘要:介紹宋六陵凈水廠一期40萬m3/d工程系統(tǒng)設計、設備選型情況,通過生產(chǎn)實踐,對系統(tǒng)的缺陷與不足,進行了分析、改進,希望為今后類似水廠的設計、改進提供幫助。
關鍵字:水廠設計 生產(chǎn)運行 缺陷 改進
紹興市宋六陵凈水廠位于紹興市東南宋六陵附近,距離市區(qū)22公里,占地300多畝,水廠設計規(guī)模70萬m3/d,分二期建設,其中一期40 萬m3/d,是浙江省一次建成規(guī)模最大的給水工程。宋六陵凈水廠從選址、設計、建設定位都很高。原水選取小舜江水庫水,水質屬國家一級標準,常年水質較好,渾濁度在5NTU以下,藻類等有機物質較少;工藝選用折板反應、平流式沉淀、均質濾料過濾等先進的凈水工藝,一期設備引進具有國際、國內先進水平的制水、輸水設備和自動化控儀表。整個系統(tǒng)工程被評為2001年中國建筑工程魯班獎工程。雖然在設計、選型、建設上要求都很高,但在實際運行過程中,該系統(tǒng)也暴露出了許多不足,下面就進水系統(tǒng),反應、沉淀系統(tǒng),濾池、反沖洗系統(tǒng),清水池系統(tǒng),加藥系統(tǒng),自動控制系統(tǒng)六大塊進行分析。
1、工藝流程圖
2、進水系統(tǒng)
水廠進水沒有一級泵房、配水井,原水主要依靠達郭水庫與水廠之間高差,利用重力流經(jīng)針閥泄壓直接流入水廠。針閥在水廠的作用突出,它代替了傳統(tǒng)工藝中配水井的功能,起到了壓力釋放、調節(jié)流量的作用。
該系統(tǒng)中配置的主要設備情況:針閥采用德國ERHARD口徑為DN1400閥門,DN2000光華流量計,E+H高濁度儀、PH計、余氯儀、溫度計等,上述設備具有現(xiàn)場操作、顯示功能外,還利用4—20mA信號,將其與PLC通訊,實現(xiàn)中央控制室時時監(jiān)控。
進水系統(tǒng)各設備在運行中,都能按照要求運轉,作為藥劑投加的主要場所,工程建設中應適當預留投加口,以應付原水水質變化。對于針閥:從針閥運行看,根據(jù)出水量的變化針閥能自動跟蹤、自動調節(jié),體現(xiàn)出它強大的調節(jié)能力,從能自由調節(jié)5000m3/h進水到22000m3/h進水看,該針閥調節(jié)幅度很大,在類似水廠中值得一用。
3、反應、沉淀系統(tǒng)
水廠采用折板反應、平流沉淀工藝,沉淀池以20萬 m3/d一組分為二格,共計二組四格,其中反應池長25 m,平流池長110m,一格池寬42.8m,有效水深3m,水平流速20m/s,停留時間為1.5小時。排泥系統(tǒng)采用行車式泵吸排泥機,每格沉淀池對應一臺吸泥機,共四臺。
整個工藝成熟,經(jīng)沉淀池處理,出水濁度在1.0NTU以下。存在不足之處:
(1)、滑觸線信號傳輸差。雖然水廠采用了導電性能好,耐腐蝕的無氧銅做成的多及滑觸線,銅和滑動觸片之間的磨損及接觸電阻都比較小,與鋁和不銹鋼劃觸線相比,性能有了很大提高,但是滑觸線和觸片是滑動接觸的,接觸不良產(chǎn)生的過障很難避免的,吸泥系統(tǒng)由于控制信號傳遞出現(xiàn)故障較多,PLC與行車之間信號無法正常傳輸,無法實現(xiàn)自動控制。為此,在深入調研的基礎上,我們采用無線電臺來代替滑觸線,解決了行車到PLC信號傳輸問題,實現(xiàn)控制信號的無線傳輸,效果較好。
?。?)、沉淀池中的吸泥死角問題。由于吸泥機行車滑軌,行車限位開關及吸泥機底架結構的影響,吸泥機的刮集裝置到不了沉淀池端部邊緣,使得沉淀池出口底端的污泥無法排除,形成了刮吸泥死角,使沉淀池出水端底部形成了厚厚的積泥,嚴重時造成沉淀池出水水質降低。為解決吸泥機死角問題,結合其他水廠的經(jīng)驗,在不影響沉淀池處理工藝的條件,我們在沉淀池出口端,行車到位后,距刮集裝置大約15公分處增設了45度光滑的塑料擋板,從根本上減少了污泥的沉積量。
?。?)ABS穿孔排泥管問題。在每格反應池底安裝均勻安裝了30根管徑為200mm的ABS穿孔排泥管,管子容易在沉淀池外邊附近折斷,究其原因,主要存在:ABS時間一長老化容易老化和沉淀池本身沉降等問題,現(xiàn)主要利用扁鋼在外圍將其加固,ABS管不宜在此做排泥管,設計上應考慮其它材質。
4、濾池、反沖洗系統(tǒng)
采用V型氣水反沖洗濾池共兩座,每座8格,雙排排列,有效過濾面積135m2/格,設計濾速8mm/s,濾料采用均質石英砂濾料,層厚1.2m,濾池反沖洗分氣沖、氣水混沖、水沖和表掃四個階段,整個沖洗過程歷時20min,按照總進水量統(tǒng)計,進水量在設計范圍以內時,其沖洗周期為48h,在進水量超出設計值時,沖洗周期調整為30h。
該系統(tǒng)主要設備情況:濾池閥門為德國ERHARD的氣動閥門,其中濾池進水閥、排水閥為閘板閥,口徑分別為800mm*600mm和1000mm*900mm,氣沖閥、水沖閥和透氣閥為氣動開關型蝶閥,口徑分別為DN400,DN600和DN80,濾池出水閥為氣動調節(jié)閥,口徑為DN600,控制原器件全部為安全型,電源采用24VDC控制。每格濾池還配有德國E+H公司的FMU230E-AA12型超聲波液位儀和PMC731壓力變送器等。鼓風機為英國德萊塞DRESSER羅茨風機,型號為XLP/PEIM 208,額定功率為75KW,供氣量4000m3/h,二用一備。反沖水泵為國產(chǎn)閥門,產(chǎn)地長沙,額定功率55KW,也是二用一備,廢水回收泵為二臺Flygt排污泵,其型號為CP3300,流量為350m3/h,揚程15m,轉速為980r/min。
濾池、反沖洗系統(tǒng)是水廠制水最重要的環(huán)節(jié),系統(tǒng)運行好壞將直接影響出水水質,水廠在運行中該系統(tǒng)需要改進、推廣的工藝、設備情況如下:
(1)濾池氣動閥門、鼓風機、水泵、液位計在生產(chǎn)控制中運行可靠,在經(jīng)過5年的生產(chǎn)運行后上述設備只有氣動調節(jié)閥在頻繁調節(jié)后,有兩只輸出信號發(fā)生了大的偏差,更換了電路板,其他設備在正常維護保養(yǎng)下,運行安全,在設計上可以考慮使用。
?。?)壓力變送儀容易出現(xiàn)波動、故障,維護量較大,設計選型較難。
?。?)濾池配水不均,降低濾池超負荷能力。03年當水廠進水量達到設計能力的80%左右時,部分濾池出現(xiàn)了翻砂現(xiàn)象,查其原因主要為:工藝上沉淀池和濾池之間不是一格沉淀池對應四格濾池供水,而是二格沉淀池對應八格濾池,且每格濾格進水渠標高一致。導致了各個濾池在水量分配上不均,靠近沉淀池的水量大,距離近的水量小。解決方法為:首先在沉淀池出水渠設置擋板,由二對八改為一對四,其次在靠近沉淀池的濾池進水渠端加設擋板,來調節(jié)濾池之間的進水。經(jīng)過改造后,濾池的超負荷能力增加,04年濾池在22000 m3/h的進水量下,運行平穩(wěn),沒有出現(xiàn)翻砂現(xiàn)象。
5、清水系統(tǒng)
該系統(tǒng)主要包括接觸池、清水池及出水管路組成。接觸池實際是傳統(tǒng)意義上的清水池的一部分,只是氯氣在該池內對濾后水接觸,進行消毒而得名。水廠的接觸池在濾池的下面,清水池在沉淀池的下面,設計上采用了上下復層結構,這是水廠又一大特點。
設計中該系統(tǒng)主要設備有:接觸池中裝有E+H公司余氯儀、PH儀表,在清水池中裝有液位計,出水儀表間有E+H公司余氯儀、PH儀表、濁度儀、流量儀等。
在清水系統(tǒng)中為達到對濾池出水、清水池出水做到時時、有效監(jiān)測,確保水質安全,對部分儀表進行更換,具體:
(1)把E+H公司CCS151余氯儀更換為HACH公司余氯儀。主要HACH公司余氯儀對PH波動的適應能力強,不會造成PH變化而引起余氯顯示值偏離實際值現(xiàn)象,從而,可靠指導補氯點加氯機的投加。
?。?)把出水E+H公司CUS31低濁度更換為HACH公司FT660激光濁度儀。因為水廠出水一般保持在0.1NTU以下,E+H公司低濁度儀由于精度不夠,不能顯示實際值。而激光濁度儀的量程:0.000---1000mNTU,可檢測的最低濁度變化為0.001 mNTU,其分辨率:0.001 mNTU。出廠水濁度在0.01NTU—0.03NTU之間波動。
?。?)存在缺陷是,水廠接觸池和清水池容量偏小,兩者相加只有2.9萬m3,水廠出水量的變化只能依靠調節(jié)進水量來穩(wěn)定供水,使得水廠應變出水變化能力大大降低。一般水廠清水池容量設計應不低于水廠制水設計能力的10%。
6、加藥系統(tǒng)
根據(jù)原水水質特點,水廠設計上安裝了加礬設備和加氯設備具體情況如下:加礬系統(tǒng)中,水廠設計用固體Al2(SO4)3 ,系統(tǒng)設置了溶解池、溶液池各三個,池內攪拌采用氣攪,溶解中內安裝了E+H公司的超聲波液位儀、提升泵等設備,溶液池內安裝了液位計、溢流管、進液、出液、攪氣管、出液管等,出液管相互連同,由閥門控制開關,連接著五臺德國SERA公司的電沖程變頻隔膜計量泵,流量為500l/h,四用一備。加氯系統(tǒng)由氯庫、蒸發(fā)器間、加氯機間、泄氯回收間組成,主要設備有:二臺美國Force Flow 電子稱,二臺W&T公司50-200電加熱型蒸發(fā)器,每臺投加量40kg/h,一用一備,六臺W&T公司加氯機,其中用于濾后加氯的三臺為450Kg/d,用于前加氯和出水補加氯的三臺為900Kg/d,各為二用一備,氯庫和蒸發(fā)器間裝有二套美國EIT公司的漏氯報警儀,報警濃度為1mg/l,在氯庫還裝有W&T公司的液氯切換裝置、歧管系統(tǒng)等設備。
水廠整個加藥系統(tǒng)系統(tǒng)除更換氯瓶外,已實現(xiàn)中央控制室集中監(jiān)控,加藥現(xiàn)場自02年起實現(xiàn)無人職守,整體運行穩(wěn)定,存在不足:
(1)、工藝設計上,由于缺乏對水庫水PH變化的調研(一般水庫水PH都呈酸性,且季節(jié)性變化大),加藥系統(tǒng)中沒有考慮當PH降低后,對堿性藥劑投加。水廠經(jīng)過摸索,不僅掌握了石灰投加的工藝,還對投加數(shù)據(jù)進行了積累,現(xiàn)已進入石灰自動化的設計階段。
(2)、加礬系統(tǒng)中考慮用固體Al2(SO4)3投加使自控系統(tǒng)的穩(wěn)定性大大降低,加礬系統(tǒng)處于半自動狀態(tài),02年系統(tǒng)進行了技術改造,把固體礬改為了液體礬,重新建造了計量池和儲液池,在添置很少的設備情況下,實現(xiàn)了系統(tǒng)的真正自動化。
?。?)、加氯系統(tǒng)中,應考慮將盡量多信號狀態(tài)接入PLC,如管路壓力、蒸發(fā)器、加氯機等重要設備的內部儀表等。
7、自動控制系統(tǒng)
全廠的自空系統(tǒng)配置如上圖,整個系統(tǒng)由三級網(wǎng)絡組成:以太網(wǎng)(管理層)、實時控制網(wǎng)(監(jiān)控層)、現(xiàn)場控總線(現(xiàn)場層)。
管理層配備有1臺服務器和3臺客戶機,他們之間構成以太網(wǎng);監(jiān)控層由2臺監(jiān)控計算機與3臺主PLC站構成冗余的PROFIBUS FMS網(wǎng),同時兩臺監(jiān)控層計算機分別連至以太網(wǎng),也作為管理層服務器的客戶機;監(jiān)控層的1#、2#PLC為SIEMENS公司的400系列雙機熱備的PLC系統(tǒng),下設10個遠程I/O站,他們之間的通訊采用冗余現(xiàn)場控制總線PROFIBUS DP,3#PLC下設17個現(xiàn)場子站,1個遠程I/O站,通訊采用PROFIBUS DP現(xiàn)場控制總線。
上位機系統(tǒng)主要配有1臺美國HPE60服務器,有中控室、化驗室、廠長室3臺客戶機,同時中控室2臺監(jiān)控計算機也作為本網(wǎng)服務的客戶機。系統(tǒng)配美國3COM公司10M以太網(wǎng)卡6塊,并配有所需的相關軟件,中控室2臺監(jiān)控計算機配備有西門子公司的SIMATIC WINCC組態(tài)監(jiān)控軟件及基于此開發(fā)運行的監(jiān)控應用軟件,同時還配有REDCONNECT網(wǎng)絡冗余軟件包,系統(tǒng)可以自動監(jiān)測網(wǎng)絡運行狀態(tài),網(wǎng)絡或網(wǎng)卡發(fā)生故障可自動切換,無需人工介入,運行中體會有:
?。?)系統(tǒng)上位機采用西門子公司的SIMATIC WINCC組態(tài)監(jiān)控軟件,下位機采用同采用西門子公司的S7-300及400系列PLC,系統(tǒng)穩(wěn)定,運行可靠。系統(tǒng)充分體現(xiàn)集中經(jīng)營管理、分散控制的原則,PLC安裝上,屏棄了原有的集中布線的安裝模式,采用先進的Prof—ibus二線制現(xiàn)場總線模式,在各個相對集中的控制單元設立相應的子站,以二線制將子站與PLC站相聯(lián),大大降低了消耗并極大地提高了系統(tǒng)的簡潔性、可靠性。系統(tǒng)采用冗余設計,實現(xiàn)雙網(wǎng)冗余,用軟件實行自動切換,保證整個網(wǎng)絡正常運行。
(2)儀表作為自控系統(tǒng)的一部分顯得尤為重要,在現(xiàn)場無人值班的水廠里,儀表從現(xiàn)場檢測到的數(shù)據(jù),作為PLC控制的依據(jù)。自動化儀表要根據(jù)原水水質的變化和工藝調整,不斷的完善。
?。?)水廠地處多雷區(qū),由于自控系統(tǒng)中大部分儀表、設備是微電子設備,雷擊容易導致設備和儀表的損壞,因此在設計自控系統(tǒng)時,必須強調設計有效的防雷。
水廠一期自投產(chǎn)運行以來,整個系統(tǒng)運行都比較正常。在生產(chǎn)運行中碰到的一些問題經(jīng)過我們的努力大部分得到了解決。由于系統(tǒng)先進,完善,水廠生產(chǎn)現(xiàn)場實行無人職守只制,生產(chǎn)人員每班3人,集中到中央控制室進行生產(chǎn)調度。水廠出水水質均達到和超過國家飲用水衛(wèi)生標準。
論文搜索
月熱點論文
論文投稿
很多時候您的文章總是無緣變成鉛字。研究做到關鍵時,試驗有了起色時,是不是想和同行探討一下,工作中有了心得,您是不是很想與人分享,那么不要只是默默工作了,寫下來吧!投稿時,請以附件形式發(fā)至 paper@h2o-china.com ,請注明論文投稿。一旦采用,我們會為您增加100枚金幣。








